河北鋼鐵集團邯鋼連鑄連軋廠優化生產組織,提高設備保障能力,平均拉速由此前每分鐘3.78米提高到目前的3.87米,創歷史新高,據測算,月可增產約2500噸。
該廠加強與三煉鋼廠聯系,及時反饋鋼水及鋼包情況,不斷改善鋼水質量。穩定供鋼節奏,減少澆次間待鋼時間和鋼水接不上停澆次數。優化生產組織,縮短澆次間隔,澆次間隔由45分鐘減少到40分鐘。落實生產計劃,嚴格計劃量和規格軋制,避免超量和規格外生產。如遇生產計劃變更,他們合理安排澆次,澆次間避開交接班時間,日產實現了小斷面7800噸,大斷面8800噸,為提高平均拉速創造了條件。
該廠加強漏鋼預報系統維護,加大優化完善力度,最大限度發揮漏鋼預報系統功能。加強生產準備工作,提高生產準備質量,減少引發漏鋼的各種因素,避免開澆漏鋼。中包工加強中間包的安裝修砌及烘烤,避免塞棒、水口掉塊及其它耐火材料脫落造成結晶器液面波動,繼而發生漏鋼事故。控制開澆操作時間,防止開澆卷渣或掛鋼,保證開澆成功率100%。
該廠從強化設備穩定運行入手,嚴格落實“設備包機制”“四班巡檢制”“重點設備白班點檢制”。不斷完善薄弱環節,每周對設備事故總結匯報。對發生的設備事故,組織全廠職工反思事故原因,增強職工防反事故意識。同時,要求班工長、區域負責人等人員,本著檢查細致、考核嚴格、落實到位、整改及時、效果顯著的原則,檢查生產中的重要崗位、重要設備,認真整改隱患,確保安全生產。